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    銅熔煉節(jié)能降耗綜合技術改造工程投產(chǎn)成功

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-06-09
    銅之家訊:   12月1日,金川集團公司冶煉廠喜傳捷報——歷時108天,斥資4.45億元的銅熔煉節(jié)能降耗綜合技術改造工程投產(chǎn)成功。

      12月1日,金川集團公司冶煉廠喜傳捷報——歷時108天,斥資4.45億元的熔煉節(jié)能降耗綜合技術改造工程投產(chǎn)成功。

      多年來,金川公司始終致力于科技聯(lián)合攻關,并不斷將新成果、新技術應用于節(jié)能降耗領域,成功地提升生產(chǎn)工藝和裝備水平,優(yōu)化產(chǎn)品結構,降低能源消耗和生產(chǎn)成本。

      17年前金川公司銅自熱爐誕生,標志著銅熔煉工藝達到國際先進水平。自熱爐銅熔煉作為金川公司獨有的生產(chǎn)技術,主要用于處理鎳冶煉過程中高鎳锍磨浮分離產(chǎn)出的二次銅精礦。隨著公司鎳生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,自產(chǎn)的二次銅精礦也相應增加,高負荷運轉了17年的自熱爐系統(tǒng)已不能滿足二次銅精礦產(chǎn)出量的處理要求。幾經(jīng)擴產(chǎn)后逐漸暴露出基礎設施不配套、現(xiàn)場擁擠、環(huán)境污染嚴重、自動化控制水平低、控制系統(tǒng)老化等問題,亟需對整個生產(chǎn)系統(tǒng)進行更新和完善。

      2009年上半年公司決定銅熔煉系統(tǒng)節(jié)能降耗綜合技術改造項目立項,當年8月公司批準項目實施,這是冶煉廠火法熔煉系統(tǒng)技術改造項目之一,也是金川集團公司“十一五”規(guī)劃的重點工程。

      根據(jù)公司的統(tǒng)一規(guī)劃,銅熔煉系統(tǒng)于2010年8月15日全面停產(chǎn),工程建設公司、機械制造公司、自動化工程公司、冶煉廠等參建單位及時展開工程建設,對18個大項、275個小項進行改造。此次改造仍沿用原有的自熱熔煉爐熔煉—卡爾多轉爐吹煉—陽極爐精煉的生產(chǎn)工藝,采取原地改造方案,拆除原銅電解一作業(yè)區(qū),將銅熔煉主廠房西擴,新建一臺自熱爐,在原自熱爐區(qū)域新建一臺卡爾多爐。對原自熱爐、卡爾多爐和陽極爐則在原地進行改建,相繼采用了多項新技術及先進設備。備料、排煙收塵、自動化控制、爐渣處理、環(huán)保、循環(huán)冷卻水等系統(tǒng)都得到相應的配套改造,整個銅熔煉系統(tǒng)的自動化程度和裝備水平大幅提高,產(chǎn)能進一步攀升,達到年處理13.5萬噸二次銅精礦、產(chǎn)10萬噸銅陽極板的生產(chǎn)規(guī)模,現(xiàn)場擁擠、環(huán)境污染嚴重問題得以解決,工作環(huán)境大為改善。

      此次改造工程借鑒了閃速爐冷修的成功經(jīng)驗,采用戰(zhàn)地指揮模式,有效運用督戰(zhàn)督查等方式,統(tǒng)一調度、統(tǒng)一指揮,充分發(fā)揮了大兵團、多專業(yè)聯(lián)合作戰(zhàn)的優(yōu)勢,確保了工程的高效、優(yōu)質,為成功投產(chǎn)和日后達產(chǎn)夯實了基礎。

     
     
     
     

     

     
     
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